超人兔-票据理财平台,晶固之箱,三国英杰传完美攻略

104车间创新技改促降本增效

栏目:公司动态 发布时间:2012-11-14

今年以来,104车间通过创新技改,促进生产降本增效。截止10月底,车间产品产量同比增长0.4%;产品一次合格率达100 %;胶塞损耗降低至0.07%;玻璃瓶损耗同比降低50%;水、电、汽等方面累计节约近70万元。

104车间按照公司“挖潜堵漏、开源节流,向管理要效益”活动的统一部署,积极调整思路,在管理中以“严爱相济”的工作思路和细化岗位职责为抓手,在设备创新技改上狠下功夫,通过积极引导,激发员工智慧,调动了全员降本增效的热情和积极性。

提高设备生产可靠性,夯实质量安全基础。氨基酸生产中,需对生产过程进行氮气保护,为进一步降低质量风险,经缜密设计、多方讨论,车间主任闫华斌和技改人员提出了对灌装机的技术改造方案。技改后氮气与药液同时灌装进入瓶内保护药液,降低残氧量;氮气吹沫装置将压力控制在合适的范围内,减少残氧量;上塞机充氮装置在充氮后立即上塞,控制残氧量。三级控制方式的实施,取得良好的效果。经多次调试,500毫升氨基酸残氧量控制在1.5%2%之间。

大力攻坚设备缺陷,助力增产增效。车间内精洗机设备存在缺陷,出现洗瓶效果不理想、易破瓶、停机率高的现象,针对设备存在的问题,车间管理人员与设备科有关技术人员研究、设计、论证,确定设备技改方法。技改后效果非常理想,水嘴对正率达98%;提高成品率2.9%;异物投诉率降低为总产量的千万分之一;每天减少停机时间38分钟,每年可增加产量460万瓶;每月节约瓶子1080个,每年节约费用一万余元;通过设备技改,在保障生产平稳的同时,节约了两台洗瓶机的费用。

    激发员工主观创造性,促进降本延伸细微。一线包装岗位员工崔巍在日常工作中,发现滚码机在滚码的过程中出现复位不到位,打印出现偏差,由此造成纸箱的浪费。在工作之余,他积极思考、善于总结,勇于创新,提出了有利于岗位生产的意见和想法。车间及时跟进并进行技术改进,完美的解决了滚码机复位不到位的问题,每天可节约纸箱多个,每年节约成本2500元左右。

                                  (见习记者  许仙强)


天喵一键重装pe| 谭咏麟张国荣| nvidia官网下载日版本驱动| 晨语汀涧里| 酷台培构版邱且无法读叹| 初次尝了销魂少妇邻居 | ai少女 hf pactch| 观音心咒| 厨具展会2024年时问表| 再见前任| 欧美壮汉野外gay,tube| 南京星马教育| 中国对日本足球比赛直播| exo剧情版3| https://byrutdb。org/| 丰收锣鼓古筝| 我不会的| 16H9约分辨本| 玉蒲团之| 世界杯亚洲预选赛18强盘程| 窑鸡厂| av免费观看| 乐高我的世界定格动画| 上交所交易鲜间| 欧洲杯买球网| 西游记 mp4| 索博斯洛伊| 55p-湖变直路| 同学的母亲中字ID| seatunnel web| 武道人仙| 白由泳厅婴动作要领和陵巧| 第六感电影| 合同股得成本与合同展约皮本的区别 | 易经讲座全集视频曾仕强| 姐弟恋视频| 谷我们来接你回家了